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2025

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熱電、供熱、燃煤鍋爐行業洗煙廢(fèi)水脫(tuō)氮除氟技術實踐

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在熱電、供熱、燃煤鍋爐洗煙廢水處理領域,草莓视频网站環保憑借對脫氮除氟(fú)技術的深刻理解,創新設計(jì)出氨氮吹脫塔、蘭美拉沉澱池與(yǔ)折點加氯(lǜ)工藝(yì)的(de)組合係統,為(wéi)高濃度氮汙染物(wù)廢水處理提供了高效解決方案。這一係統通過各單元的協同作用,既突破了(le)單一工(gōng)藝的局限性,又實現了處理效(xiào)率與運行穩定性的雙重(chóng)提升。

氨氮吹脫塔(tǎ):強化預處理,破解高氨氮難題

環(huán)科環(huán)保(bǎo)設計的(de)氨氮吹脫塔針對洗煙廢水高氨氮特性進行了專(zhuān)項優化。塔體采用逆流接觸式結構,廢水經 pH 調節(jiē)池(投加氫氧化(huà)鈉將 pH 值控製在 10-11)提升後從(cóng)塔頂噴淋而下,與從塔底鼓入的空氣充分接觸。在堿性條件下,廢水中(zhōng)的氨氮(NH4+)轉化為遊(yóu)離氨(NH3),通過空氣攜帶逸出(chū)水體,從而實(shí)現氨氮(dàn)的初步去除。

為提升吹脫效率,塔內填充特製的多麵空心球填料,增加氣(qì)液接觸麵積;同時配備溫度調控裝置,將廢水溫度維持在 30-40℃,利用氨氣揮發隨溫度升高而增強的(de)特(tè)性,使氨氮(dàn)去除率提升至 70%-85%。相較於傳統吹脫(tuō)設備(bèi),該設(shè)計通過優化布水布氣係統,降低了能耗損失,且(qiě)尾氣經酸液吸收(shōu)塔處理後(hòu)達標排(pái)放,徹底解決了二次(cì)汙染問題。在某熱電廠應用中,進水氨(ān)氮濃度為 800-1200mg/L 時,經吹脫塔處理後可降至(zhì) 150-200mg/L,為後(hòu)續深度處理奠定了(le)堅實基礎。

蘭美拉沉澱池:高效(xiào)固液分離,助力除氟與脫(tuō)氮銜接

經過吹(chuī)脫處(chù)理的廢水仍含有氟離子及部分懸浮(fú)雜(zá)質,環(huán)科環保采用蘭美拉沉澱池實現泥水分離與氟離子初步去除的雙重目(mù)標。該沉澱(diàn)池融合了(le)斜管沉澱與高效絮(xù)凝技術的優勢,池體(tǐ)內(nèi)部傾斜安裝(zhuāng)的蘭美拉斜板(傾角 60°)大幅縮短了顆粒沉降距離,使沉澱效率較傳統平流沉澱池提升 3-5 倍。

在除氟環節,廢水進入反應區後,通過計量泵精(jīng)準投加氯化鈣溶液,氟離子與鈣離子反應生成氟化鈣(gài)沉澱(Ksp=3.4×10-11)。同時投加聚合氯(lǜ)化鋁(lǚ)(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),強化絮凝(níng)效果,形成大而密實的礬(fán)花。混合液進入沉澱區(qū)後,在(zài)蘭美拉斜板的導流作用下,礬花快速沉降至池底,上清液則沿斜板間隙上升排出。

該設計的獨特之處在於將反應區與沉澱區一體化布置,減少了水力(lì)停留時間(總停留時間控製在 1.5-2 小時),且通過自動(dòng)排泥係統定期排出底部汙泥(含水率(lǜ)約 97%),避(bì)免了汙(wū)泥淤積影響處理效果。實際運行數據顯示,沉澱池對氟離子的去除率可達 60%-70%,同時能截留 90% 以上的懸浮顆粒物,確(què)保進入後續工藝的廢水(shuǐ)水質穩定。

折點加氯工藝:深度(dù)脫氮,保障出(chū)水(shuǐ)達標

經(jīng)過前兩級處(chù)理的廢水,殘(cán)餘氨氮仍(réng)需進一步處理以滿足排放標(biāo)準。草莓视频网站環保設計的折點加氯係統通過(guò)精準(zhǔn)調控(kòng)實現深度脫氮:在反應池中,采用在線監(jiān)測儀實時監測廢水餘氯值,通過 PLC 控製係(xì)統自(zì)動調節次氯酸鈉投加量,確保氯與氨氮的摩爾(ěr)比控製在 7.6:1 左右(折點(diǎn)反應臨界點)。

在酸(suān)性條件(pH=6-7)下,次氯酸(suān)(HClO)將氨氮氧化為氮氣(2NH4+ + 3HClO → N2↑ + 3H2O + 5H+ + 3Cl-),避免生成有害的(de)氯(lǜ)胺類物質。反應後(hòu)的(de)廢水進入脫(tuō)氯池,投加亞硫酸鈉去(qù)除(chú)過量餘氯,最終使出水氨氮濃(nóng)度降至 15mg/L 以下,滿足《城鎮汙水處理廠(chǎng)汙染物排放標準》(GB18918-2002)一級 A 標準。

協同優勢:從技術整合到效益提升

草莓视频网站環保的 “吹脫 - 沉澱 - 氧(yǎng)化” 組合工藝並非簡單的技術疊加,而是通過(guò)流程優化(huà)實現了 1+1>2 的效果。氨氮吹脫(tuō)塔的預處理大幅降(jiàng)低了後續折點加氯的藥劑消耗,較直接采用化學氧化法(fǎ)減(jiǎn)少(shǎo) 30%-40% 的運行成本;蘭美拉(lā)沉澱池在除氟的同(tóng)時去除懸(xuán)浮(fú)雜質,避免了顆粒物對加氯反應的幹擾(rǎo),提升了氧化效率的(de)穩定性。

在某供熱企業的應用案例中,該係統處理規模達到 500m³/d,進水氨氮濃度 850mg/L、氟離子濃(nóng)度 120mg/L,處理後出水(shuǐ)氨氮降至 12mg/L、氟離子降至 8mg/L,均優於排放標準(zhǔn),且噸水處理成本控製在 1.8 元(yuán)以內,較傳統工藝降低 25%。這一成果不僅驗證了技術的可行性,更凸顯了草莓视频网站環保(bǎo)在工業廢水處理領域的(de)創新實力。

隨著環保要求的持續升級(jí),環(huán)科環保正進一步(bù)優化該係統的智能化(huà)控製水平,通過引入 AI 算(suàn)法(fǎ)預測水質波動(dòng),實現藥劑投加與工藝參數的(de)動(dòng)態調(diào)節,為熱電、供熱行業的(de)綠色轉型(xíng)提供更加強勁的技(jì)術支撐。

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